銀川宇成環(huán)保供應(yīng)脈沖除塵器
國內(nèi)外除塵設(shè)備應(yīng)用與研究現(xiàn)狀
1、現(xiàn)階段袋式除塵設(shè)備在火電廠煙塵處理中的應(yīng)用
1).袋式除塵在國外燃煤電廠的應(yīng)用
工業(yè)發(fā)達(dá)國家從20世紀(jì)70年代開始將袋式除塵設(shè)備用于火電廠的煙氣凈化,由于這些國家的煙塵排放要求日趨嚴(yán)格, 得到進(jìn)一步發(fā)展,特別是濾袋材質(zhì)的發(fā)展,使濾袋壽命得到延長(zhǎng),使布袋除塵設(shè)備得到較廣泛的應(yīng)用,并逐漸取代靜電除塵設(shè)備。如美國,到目前為止火電廠50%為布袋除塵設(shè)備,排放標(biāo)準(zhǔn)40mg/m3。日本、德國、加拿大、澳大利亞和韓國等發(fā)達(dá)國家也紛紛將靜電除塵設(shè)備改為袋式除塵設(shè)備。其中,德國約60%為布袋除塵設(shè)備,排放標(biāo)準(zhǔn)50mg/m3;特別是在澳大利亞,有許多電廠的靜電除塵設(shè)備被改為袋式除塵設(shè)備,占80%以上,排放標(biāo)準(zhǔn)為80mg/m3,如在新南威爾斯州目前僅有4臺(tái)500MW機(jī)組仍在采用靜電除塵設(shè)備,其它機(jī)組已全部采用袋式除塵設(shè)備來處理煙塵。由此可見,袋式除塵設(shè)備已成為燃煤電廠煙氣除塵的首選技術(shù)。
2).我國燃煤電廠袋式除塵的應(yīng)用與現(xiàn)狀
我國燃煤電廠煙氣除塵使用袋式除塵設(shè)備起源于20世紀(jì)80年代初,曾在一些電廠的小型燃煤機(jī)組上使用,由于當(dāng)時(shí)的客觀條件限制,沒有堅(jiān)持下來。其原因,一是當(dāng)時(shí)的火電廠煙塵排放在環(huán)保上沒有要求;二是袋式除塵設(shè)備當(dāng)時(shí)的整體水平較落后,性能可靠、效率高的大型袋式除塵設(shè)備還未開發(fā)出來,也沒有適合我國燃煤電廠的強(qiáng)度好、耐高溫、耐腐蝕、壽命長(zhǎng)的濾料,其它部件的加工和安裝也不精良;三是對(duì)袋式除塵設(shè)備的認(rèn)識(shí)和使用經(jīng)驗(yàn)不夠,因此出現(xiàn)了“燒袋”、“糊袋”、“漏袋”和“清灰不靈”等現(xiàn)象。上世紀(jì)90年代以后,在引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù),總結(jié)國內(nèi)袋式除塵設(shè)備技術(shù)在燃煤鍋爐上應(yīng)用的經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上,解決了一些技術(shù)問題,使袋式除塵設(shè)備得到了一定的發(fā)展和應(yīng)用,如內(nèi)蒙古豐泰電廠2X200MW機(jī)組2001年引進(jìn)德國魯奇的布袋除塵設(shè)備獲得成功。但此后在其他電廠采用自制和仿制的布袋除塵設(shè)備,存在一些問題。
2、布袋除塵技術(shù)清灰系統(tǒng)的研究現(xiàn)狀
的關(guān)鍵在于清灰,清灰效果決定袋式除塵設(shè)備乃至整個(gè)系統(tǒng)的成敗,新技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用主要集中在反吹風(fēng)清灰方面?,F(xiàn)階段,脈沖強(qiáng)壓噴吹清灰占主導(dǎo)地位,同時(shí),逆氣流弱壓反吹清灰也有了長(zhǎng)足的發(fā)展,并逐漸顯示其優(yōu)越性。
在我國早期的布袋除塵應(yīng)用中,逆氣流弱壓反吹清灰袋式除塵設(shè)備應(yīng)用較多,我國八十年代引進(jìn)口本技術(shù)為主建設(shè)的寶山鋼鐵公司除塵設(shè)備就屬于大型逆氣流弱壓反吹清灰袋式除塵設(shè)備。在工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用一段時(shí)間后經(jīng)常出現(xiàn)設(shè)備阻力居高不下、除塵效率下降、換代維修困難等毛病。
與此同時(shí),屬強(qiáng)力清灰的脈沖袋式除塵技術(shù)進(jìn)步很快,其克服了逆氣流弱壓反吹清灰袋式除塵設(shè)備的諸多缺點(diǎn),自80年代后期開始,脈沖噴吹袋式除塵設(shè)備成為主流。國內(nèi)外新建的袋式除塵設(shè)備系統(tǒng)基本上均采用脈沖噴吹袋式除塵設(shè)備。許多廠家將使用效果不佳的逆氣流弱壓反吹清灰袋式除塵設(shè)備或靜電除塵設(shè)備紛紛改造為脈沖噴吹袋式除塵設(shè)備。
脈沖高壓噴吹袋式除塵設(shè)備解決了逆氣流弱壓反吹清灰布袋除塵設(shè)備中清灰不徹底,效果不理想,除塵效率提高幅度小,換代維修困難等毛病。但在其他方面也付出了相應(yīng)的代價(jià),因?yàn)槊}沖高壓噴吹的作用,濾袋長(zhǎng)時(shí)間受到大的沖擊力的作用,反復(fù)作用于內(nèi)骨架和高壓風(fēng)之間,疲勞斷裂明顯,大幅減少濾袋壽命,致使換袋頻繁,維護(hù)費(fèi)用加大。再有,噴吹技術(shù)一般設(shè)計(jì)導(dǎo)流文氏管,每一個(gè)布袋都對(duì)應(yīng)著一個(gè)高壓噴嘴,設(shè)備加工復(fù)雜,造價(jià)高,同時(shí),高壓噴吹利用壓縮空氣,空氣壓縮機(jī)、脈沖閥等輔助設(shè)備也是一個(gè)不可忽略的投資??傮w上講,脈沖高壓噴吹一次性投資費(fèi)用大,運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用高。
基于上述高壓 應(yīng)用的實(shí)際情況,與高壓脈沖相對(duì)的低壓脈沖初步得到了應(yīng)用,上鋼五廠新建100噸電爐采用這種設(shè)備處理風(fēng)量96.7萬m3/h,排塵濃度為8-12mg/m3,設(shè)備阻力低于1200Pa,噴吹壓力≤0.2MPa,清灰周期長(zhǎng)達(dá)75min,運(yùn)行三年多,濾袋和脈沖閥膜片尚未破損,過濾面積為11716㎡。隨后建設(shè)的一批超高功率電爐也都競(jìng)相采用大型低壓脈沖噴吹袋式除塵設(shè)備。近幾年,煉鋼轉(zhuǎn)爐的二次煙塵治理多采用大型低壓脈沖噴吹,其中最大的過濾面積達(dá)15880㎡,處理風(fēng)量150萬m3/h,其經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和環(huán)境效益都明顯好于以往。但低壓脈沖噴吹仍然擺脫不了設(shè)備復(fù)雜,造價(jià)高,維護(hù)費(fèi)用高等缺陷,這點(diǎn),可以從內(nèi)蒙古呼和浩特市科森電廠的應(yīng)用中得到證實(shí)。同時(shí),一般為定型大型設(shè)備,不適合舊的除塵設(shè)備的改造,無形中造成原有資源浪費(fèi),不適合我國電力行業(yè)的現(xiàn)實(shí)情況。
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